以本溪鋼鐵集團為例,近幾年國家要求鋼鐵企業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排,本鋼北營焦化廠處理后廢水合格率為零(即 COD、氨氮、酚、氰、懸浮物等 5 項指標同時滿足回用標準的次數(shù)為零),需送往動力廠處理后再回用。為了使處理后廢水指標能夠達到回用標準,本鋼北營焦化廠決定將六西格瑪管理方法用于提高環(huán)保技術(shù)。
處理后廢水合格率的定義見式:
處理后廢水合格率= 檢測合格樣本數(shù)/檢測總樣本數(shù)×100%
1、界定階段
界定階段統(tǒng)計了3~4 月處理后廢水 5 項指標及各項指標不合格次數(shù),得出 COD 濃度、氰濃度和懸浮物濃度的不合格次數(shù)最多,占到了不合格指標總次數(shù)的 91.8%,是導(dǎo)致處理后廢水合格率低的關(guān)鍵;確定了項目的總目標(處理后廢水合格率達到80%)和分目標(處理后 COD 濃度≤100mg/l,處理后氰濃度≤0.5mg/l,處理后懸浮物濃度≤70mg/l )。
2、測量階段
①測量系統(tǒng)分析
對處理后 COD 濃度、氨氮濃度、酚濃度、氰濃度和懸浮物濃度分別進行了重復(fù)性和再現(xiàn)性分析。
②過程能力分析
收集3~4月處理后COD 濃度、氰濃度和懸浮物濃度,對它們進行過程能力分析,六西格瑪水平均為負值,過程能力不足。
③FMEA 分析
依次從備煤、煉焦、蒸氨、預(yù)處理、生化處理、深度處理和混凝沉淀處理分析對處理后 COD 濃度、氰濃度和懸浮物濃度的影響,對影響程度大的因子進行FMEA 分析。
④快速改善
將低壓蒸汽蒸氨改為中壓蒸汽蒸氨,蒸汽壓力由 0.03MPa 提高到 0.2MPa 以上。
⑤二次FMEA 分析
對7項影響因子快速改善后進行二次FMEA 分析,RPN 值均低于 175。
⑥測量階段結(jié)論
將其余RPN>175的 12個重要影響因子在分析階段進行分析。
3、分析階段
①對處理后 COD 濃度的分析。②對處理后氰濃度的分析。③分析結(jié)論。影響處理后廢水合格率的關(guān)鍵影響因子是入除油池COD 濃度、缺氧池 PH 值、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比和好氧池后氰濃度。
4、改進階段
①提出改進方案
分析階段已經(jīng)對入除油池 COD 濃度和缺氧池PH 值進行了改進,因此,改進階段僅需對好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比進行分析和改進。
②實施并驗證效果
改進方案實施后,回流污水沉降比能夠控制在 0.17~0.22,回流污泥沉降比能夠控制在 0.87~0.95,處理后氰濃度能夠低于 0.5mg/l。
5、控制階段
①關(guān)鍵控制點及控制計劃
提高廢水處理后合格率的關(guān)鍵控制點是蒸氨、預(yù)處理、生化處理、深度處理、混凝沉淀處理,對關(guān)鍵控制點制定了控制計劃和標準化文件。
②效果對比
控制階段處理后廢水合格率達到了85.71%。
③過程能力對比
對處理后COD 濃度、處理后氰濃度和處理后懸浮物濃度進行過程能力對比,過程能力充足。
④效益
項目共創(chuàng)造年效益 211.5萬元,且提高了企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。
六西格瑪管理方法嚴謹,適用于測量系統(tǒng)良好的環(huán)保工藝。在應(yīng)用六西格瑪管理方法的過程中,不需要拘泥于既定的步驟和方法,應(yīng)根據(jù)需要選擇合適的方法。
六西格瑪管理咨詢公司: www.lxgmgl.com