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公司基本資料信息
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冷拔鋼絲的熱處理是先對材料進行淬火+中溫回火,獲得回火托氏體組織,成形后進行低于150℃去除應力回火。熱軋彈簧鋼的熱處理是熱成形后的彈簧,可在830~890℃加熱后油淬火、400~480℃回火,獲得回火托氏體組織。如果彈簧鋼絲直徑太大(>15mm)、板材太厚(>8mm),會出現(xiàn)淬不透現(xiàn)象,結果彈性極限下降,疲勞強度降低。彈簧在服役時承受的彎曲應力、旋轉應力在表面,故它的表面狀態(tài)非常重要。熱處理時的氧化脫碳是預防的重點,加熱時要嚴格控制爐內氣氛,盡量縮短加熱時間。彈簧經(jīng)熱處理后,一般要進行噴丸處理,使表面強化并在表面產(chǎn)生殘余壓應力,以提高疲勞強度。強力噴丸技術是將高速彈丸噴射到彈簧表面,使表面層在彈丸的沖擊作用下發(fā)生塑性變形,由此產(chǎn)生強化及表面壓應力,使彈簧的抗疲勞性能及耐應力腐蝕能力均得到改善的方法。強力噴丸在弧高值為0.15-0.60mmA時,可以改善表面粗糙度值>4μm的表面質量,延長。
對比加裝緩沖器前、后的水面狀態(tài)和濺出來的水花可以看出,加裝后對于舒適性改善確實有一定效果。加裝緩沖器后通過減速帶,水面比較平靜,濺出的水量也很少,相比之下原廠車通過減速帶時燒杯里水的震蕩和遺撒要多一點兒。
改善是有的,但是在實際駕駛時,這種細微的改善很容易被人忽略掉,主觀感受上沒有很明顯的變化。不過像宣傳頁里面說的可以明顯降低車內噪聲未免太過于夸張了,還有增強車身整體性和消除車內異響等就是夸張宣傳了。
小結:舒適性稍微有改善,但很容易被忽略。
剎車距離——變長了
安全最重要,所以首先來看一下它對于剎車距離到底又怎樣的影響。我們依然在專用測試場進行剎車測試,以下成績是5次剎車取平均成績。
近年來,彈簧的有限元設計方法已進入了實用化階段,出現(xiàn)了不少有實用價值的報告,如螺旋角對彈簧應力的影響;用有限元法計算的應力和疲勞壽命的關系等。圖1-8所示為用現(xiàn)行設計方法計算和有限元法解析應力的比較。對相同結構的彈簧,在相同載荷作用下,從圖中可以看出,有效圈少的或螺旋角大的高應力彈簧的應力,兩種方法得出的結果差別比較大。這是因為隨著螺旋角的大,加大載荷偏心,使彈簧外徑或橫向變形較大,因而應力比較大。用現(xiàn)行的設計計算方法不能確切地反映,而有限元法則能較為確
切地反應出來。