隨著國家對環(huán)保越來越重視,氫氧化鈣產(chǎn)品在脫硫、污水處理、凈化方面的用途越來越廣。氫氧化鈣生產(chǎn)線的發(fā)展不可估量。
生產(chǎn)廠家為充分利用資源,節(jié)約成本,應(yīng)盡量將氧化鈣完全利用。但因生產(chǎn)線的選粉機(jī)沒有破碎的功能,使沒有完全粉化的氧化鈣、氫氧化鈣作為廢料排放處理,造成浪費。如生產(chǎn)325目含量90%的氫氧化鈣,氧化鈣的利用率一般在70%左右,利用率下降,氫氧化鈣成本直線上升。產(chǎn)品中渣質(zhì)多,細(xì)度不夠,使用廠家在污水處理中形成大量污泥堵塞管道,而且污泥處理必須由環(huán)保部門處理,成本高?,F(xiàn)在江、浙、滬一帶噸污泥處理費已達(dá)到3千元左右,企業(yè)主很難承受。
針對這一情況,由本公司生產(chǎn)的灰鈣機(jī)替代氫氧化鈣生產(chǎn)線中的選粉機(jī),通過實際生產(chǎn),效果很好,每噸氧化鈣可生產(chǎn)325目含量90%的氫氧化鈣1.25噸,用電量雖然每噸增加12度,但每噸成本下降15%,減少廢料量,而且鹽酸的不溶物有明顯下降。
優(yōu)點:
1、有效解決了原來石灰石破碎機(jī)因產(chǎn)量低導(dǎo)致的運轉(zhuǎn)率高、無檢修時間的問題。
2、可完成大塊石灰石的破碎,破碎粒徑為1000*1200mm,有效解決了原來的“一邊是石灰石供應(yīng)緊張、一邊貯存大量的大塊石灰石無法使用的問題”。
3、兩種物料的混合均勻性好,生產(chǎn)氫氧化鈣設(shè)備,脫硫石灰石的摻加量大幅提高。摻加量可以達(dá)到60%,有效降低了原材料的本錢。
4、電力消耗有所下降。1噸石灰石電耗下降1-2KWh/t每年可節(jié)約電費10萬元。
5、廢品粒度小,僅為2-15mm有效解決了原來的石灰石粒度大,馬鞍山氫氧化鈣設(shè)備,經(jīng)常堵溜子甚至影響磨粉機(jī)產(chǎn)量的問題。
首先我們必須注意的是氫氧化鈣氟酸廢液處理是在廢水沉淀池中進(jìn)行 氫氧化鈣設(shè)備廠家,所用的沉淀池與溝道應(yīng)經(jīng)過防滲處理。處理過程將物料投入沉淀池并要充分混和攪拌,使其反應(yīng)完全。應(yīng)注意經(jīng)過石灰法處理過的含氟酸性廢液中仍殘留有20mg/L的氟離子,為了提高除氟效率,在加入物料的同時投入一定量氯化鈣或硫酸鋁,可以使氟離子沉淀更完全,直至游離氟離子小于10毫克后再排放。
另外我們在進(jìn)行氫氧化鈣設(shè)備處理的同時,可以選擇使用石灰法來去除溶液中的氟離子,使用過量的氫氧化鈣或石灰乳與氫氟酸反應(yīng)生成氟化鈣沉淀是最實惠、有效的處理方法。利用使水中生成氟化鈣沉淀以使氟離子從廢液中去除的方法。