陽極板積灰和極板開裂原因幾解決辦法
1:產(chǎn)生的問題:陽極振打裝置安置在陽極板的最底部,由于陽極板的高度達(dá)14m,盡管在設(shè)計上采取了種種措施,用以保證振打加速度值能夠均勻分布,但實際運(yùn)行效果不好。振打之后陽極板的殘余粘附粉塵層厚度從下往上逐漸增加(11m向上的部位積灰嚴(yán)重),從下部的1mm逐漸增加到最上端的3mm,最厚已達(dá)4mm,這種現(xiàn)象經(jīng)常在粉塵濃度較高的第一和第二電場產(chǎn)生。
2:原因分析:由于振打力和振打加速度自下而上逐漸削弱,當(dāng)傳遞到陽極板頂部14m高度時,已微乎其微,陽極板表面積附的粉塵層已不能被有效振落。對于較長的極板,為了達(dá)到徹底清灰的目的,通常采用加大振打加速度或縮短振打周期的措施。但加大振打加速度,振打力過大會擊碎陽極板下部的粉塵層,形成二次揚(yáng)塵。過大的振打加速度和縮短振打周期還容易使陽極系統(tǒng)和陽極振打裝置產(chǎn)生疲勞損壞,陽極板開裂就是這個原因造成的。
3:解決辦法:仿造陰極分段振打的方式,在每個電場的中部增加了一個塵中軸承,在對應(yīng)的陽極板位置增加了一組振打撞擊桿,并增加了一套振打系統(tǒng),減輕了振打錘的質(zhì)量,適當(dāng)延長了振打周期。同時在陽極板開裂處用與極板相同的材料進(jìn)行了補(bǔ)焊加固。
4:改造效果:縮短了陽極板振打有效長度,陽極系統(tǒng)的清灰效果得到明顯的改善。改用兩節(jié)振打裝置后,使用較小的振打加速度和較長的振打周期,減輕陽極系統(tǒng)和陽極振打裝置的疲勞損壞,使其使用壽命延長。